一起PB200单元功放电流关机软故障引发的思考

  • 优秀论文奖
  • 文章作者:中国新闻技术工作者联合会 2021/12/30-04:43 阅读: loading...

    刘博 崔丽艳

    (国家广电总局953台)

    刘艳

    (国家广电总局916台)

     

    [摘 要] 本文以调机期间侥幸处理PB200单元射频功放电流软故障为出发点,通过逐步熟悉设备,运用逻辑推理、理论推导、试验验证,确定故障原因,并对设备维护提出一些建议。 [关键词] 电源控制板 点火板 功放电流故障 电压跟随器 
    1 前 言 953台DX-400中波发射机系Harris公司DX-600水冷式数字调幅中波发射机,拆出一部PB200单元,剩两部PB200单元,即PB1和PB2,外加单机/并机切换系统的改型机。经并机网络和外加单机/并机切换系统,可实现两并机或单机工作,输出低、中、高等级功率。DX-400中波发射机调机期间,PB1多次出现功放电流关机软故障,给工程验收和试播工作带来一定难度。当时对DX型发射机只是初步认识,缺乏维护经验,经多方查找故障,最终将故障彻底处理;但故障具体原因却不清楚,通过逐步熟悉设备,发现电源控制板和点火板原理图上插接件序号不同,经过分析、逻辑推理、理论推导、试验验证,最终确定故障原因。 
    2 PB200单元功放电流关机软故障查找与处理 
    2.1 故障现象 DX-400中波发射机调机加功率负荷试验中,PB1发光二极管(LED)板出现“射频功放电流故障”关机,有时开机,发射机恢复正常,有时故障依存。 
    2.2故障查找 功放电源主要为220块射频放大器供电,其工作电流可达1000多安培。图1所示PB200单元功放电流故障通路图。功放电流故障检测分为两种: 1.交流电流故障检测,通过电流互感器T1拾取3相205V交流电源的电流取样信号,送到三相电流取样整流块CR1整流后送到电源控制板交流故障检测电路中,对交流电流信号检测,如果取样信号超过故障门限值,输出低电平信号,一路送到电源显示板显示电流故障;另一路经PB接口板、模拟输入板送到控制板进行过载处理及送到LED板显示电流故障。 2.直流过流故障检测,+250V功放电源负载回路串接1SH1分流器,分流器两端拾取微弱的电压信号,一路送到1M2电流表显示电流值,一路经控制板送到模拟输入板直流故障检测电路中,信号超过故障门限值,输出低电平信号,送到控制板,一路进行过载处理,另一路送LED板显示电流故障。 电流故障仅在LED板显示,也就是+250V直流电源出现过流。因故障时好时坏,无规律可言,所以为软故障。为查找故障,缩小故障范围,把可能引起功放电流故障的有关器件,基本都检测一遍,并用替代法逐一排除。处理过程如下: 1.互换PB1、PB2 PB接口板,开 PB1低功率50kW,PB1电流故障依然存在。 2.互换PB1、PB2模拟输入板,开 PB1低功率50kW,PB1电流故障依然存在。 3.互换PB1、PB2电源控制板,开PB2低功率50kW,无电流故障。 4.互换PB1、PB2点火板,开 PB2低功率50kW,无电流故障。 证明PB1功放电流故障与上述四块电路板无关。 由于PB1在低功率时,仍然出现电流故障,所以从以下几个方面继续查找“电流故障”。 1.将PB1控制板射频封锁开关S1置封锁位置,即所有射频放大器均不开通,开PB1低功率,PB1电流故障依存。由此可见,没有功率负荷,仍会出现电流故障。 2.拆除PB1功放电流表电流取样线,使模拟输入板电流故障监测电路不起作用,开PB1低功率,功放电压表打到头。测阻流圈L2输出端电压为+285V,及时手动关机,恢复安装功放电流表取样线。 3.拆除PB1单元保险板上55只35A保险,即甩掉55只+250V电源滤波电容及220块射频放大器,开PB1低功率,测阻流圈L2输出端电压为+248V。 4.在一次查找功放电流故障时,用手按压电源控制板插接件P4,重新开机,PB1正常工作,断定故障可能与P4插接件接触不良有关。关机断电,拆PB1电源控制板P4至点火板上P6带状电缆,与PB2带状电缆互换,合电,开并机低功率,PB2出现电流故障关机,PB1工作正常。功放电流故障转移到PB2上,可见故障是P4插接件接触不良造成的。 
    2.3 故障处理 制作两端为20芯插接件的带状电缆,更换故障带状电缆,开机一切正常,播出至今故障再未出现。 
    3 PB200单元功放过流关机软故障分析 
    3.1理论上分析故障原因 故障是P4插接件接触不良造成的,具体哪根芯线还需进一步确定。点火板是美国Enerpro公司生产的,原理图上插接件芯线排列序号与Harris公司生产的电源控制板不同,给熟悉和维护设备带来困难。参照点火板和电源控制板电路原理图,用万用表测P4插接件电缆所接两电路板相关元件,绘出电源控制板与点火板带状电缆通路图如图2所示: 从图2中可见电源控制板与点火板带状电缆实际有7条线(带圈符号)关联,下面结合电路原理,逐线分析,确定故障点。 1.点火板缺相故障检测电路检测出缺相故障(低电平)信号,经①(P4-16与P6-3)连线送至电源控制板场效应管Q5栅极,Q5截止,漏极由地电位变为高电平,反相器U11-12输出低电平,经J8-4送电源显示板显示交流故障。①线接触不良,缺相故障在电源显示板不显示。 2.PB送电源控制板J6-13上的电源允许(低电平)信号,经光耦U4输出低电平,场效应管Q7截止,经②(P4-9与P6-16)连线使Q7漏极电位由地电位变为高电平,+12V通过电阻、二极管和电阻R44向电容器C3充电,整流电源软启动。当电源允许信号变为高电平时,Q7导通,漏极电位变为地电位,C3电压经CR2和R45放电,整流电源软停止。②线接触不良,导致整流电源软启动。 3.PB送电源控制板上J6-16的射频封锁(低电平)信号,经过光耦U22输出低电平,三极管Q9(NPN)截止,③(P4-4与P6-9)连线接点火板+12V电源,三极管Q10(PNP)截止,(可控硅抑制)变为地电平,④(P4-6与P6-8)连线接点火板比较器U6-12同相输入端,U6-14输出低电平,送大规模集成电路U4-38,快速抑制可控硅门极脉冲输出,保护+250V整流电源;信号变为高电平时,解除抑制,门极脉冲输出。③线或④线接触不良,均会造成可控硅抑制。 4.PB送到电源控制板上J6-9、J6-10、J6-11的BIT1、BIT2、BIT3(低电平)信号,在3BIT电压控制电路中输出5V电压送到运放U1-13反相输入端,放大后的TP7参考电压为+9.5V,经R104电位器送入电压电流反馈电路,再经两级运放输出(TP5)可控硅控制电压(0~5V)门延电平,经⑤P4-12与P6-5连线接点火板缓冲放大器(反相加法放大器)U6-6反相输入端,U6-7输出10.6~0.6V电压,与U4-22、21、20鉴相器输出相位差值DA、DB、DC信号在反相加法放大器U6-9反相输入端上叠加,U6-8输出信号作为控制电压送到U4-4(压控振荡器)VCO输入端,VCO输出信号频率锁定在电源频率384倍的固定频率上,VCO控制电压保持一个恒定值,即相位差值信号与缓冲后的门延电平之和为一个恒定电压值。这样,当门延电压值上升时,缓冲后的电压下降,为保持频率锁定及VCO 控制电压的恒定,相位差值信号平均电压值要上升,因而电源基准与延迟基准信号间的相位差值减少,门脉冲控制角变小,从而实现可控硅移相控制。⑤线接触不良,门延电平为0V,缓冲放大电压为10.6V,相位差值信号平均电压值最小,门脉冲控制角最大,功放电压为0V。 5.点火板上+30V电压经R1电阻和CR1稳压管(+18V)钳位为+18V,再经三端电压稳压块U2输出+12V,+12V电压经R62(14k)和R63(10k)分压,电压跟随器U7-6同相输入端为+5V,增益为1,输出电压为+5V,经⑥(P6-6与P4-10)连线接电源控制器板上电压跟随器U6-10同相输入端,U6-8输出电压为+5V,供电源控制板电流故障检测电路和电压控制电路使用。⑦(P4-8与P6-7)连线将电源控制板和点火板地相连。当⑥线接触不良,导致电源控制板U6-10同相输入端无输入,U6-8输出近+12V电压,电流故障检测电路和电压控制电路异常,造成该故障发生。 
    3.2为什么会出现电流故障? PB1高功率200kW工作时,TP5可控硅控制信号为+4.56V。当电源控制板P4-10接触不良,U6-8输出近+12V电压,运放U3-5同相输入端所接+5V变为+12V,经计算U3-7输出+5.45V,此电压送到运放U3-10同相输入端,反相输入端U3-9也为+5.45V,CR8和Q2导通,使得R51接地,经计算U3-8(TP5)输出+10.9V,通过带状电缆接点火板R49送反相加法放大器U6-6反相输入端,+12V经R52送到U6-6,+5V接U6-5同相输入端,反馈电阻R50跨接U6-6、U6-7两端,经计算U6-7输出负电压,但U6为单电源运放,没有负电源,所以U6-7输出0V,为保持频率锁定及VCO 控制电压的恒定,相位差值信号平均电压值上升最大,门脉冲控制角为0度。

    α=0度,六只可控硅全导通,相当于三相桥式整流,整流电压过高引起过流。

    3.3 为什么功放电流故障只在LED板上显示,在电源显示板上不显示?

    图3所示电源控制板电流故障通路原理图。+250V电流取样信号一个用来检测峰值过流,一个用来检测平均值过流,通过R105电位器设置,TP2阈值一般设置为+2.5V,两种电流故障合在一起为功放电源交流电流故障。

     

     

    电源控制板P4-10接触不良,U6-10无输入电压,U6-8输出近+12V,过流故障检测电路的+5V变为+12V,平均电流和峰值电流检测阈值由原来+2.5V上升到近+6V,电流检测电路不起作用,所以功放电流故障仅在PB单元LED板上显示。 
    3.4 在射频封锁条件下开机,为什么PB1出现功放电流故障关机? P4-10接触不良,电源控制板U6-10无输入电源,U6-8输出近+12V,可控硅控制电压TP5为+10.9V左右,点火板反相加法放大器U6-7输出0V。开机指令(电源允许)下达时,软启动电路C3电容充电超过+1.5V时,点火板控制电路工作,门脉冲控制角为0°,三相全控桥式整流器瞬间全导通,整流电压不是从0~+250V缓慢增长,而是直接输出+280.8V,55只功放电源滤波电容瞬间充电,电流非常大,引起直流电流故障关机。 
    4 PB200单元功放电流关机软故障试验论证 为证明理论分析的结论,可在发射机上重新做试验来验证,但为保持发射机正常工作,没必要在机上做试验。用单相自耦调压器、直流稳压电源、电源控制板等材料,模拟电源控制板处于关机状态时,测量P4-10插接件在正常和接触不良时,有关测试点的电压变化。 试验步骤如下: 1.调整单相自耦调压器输出24V,接到电源控制板J7-1、J7-2。 2.调整直流稳压电源输出+5V,电源控制板J4-10接+5V, J4-8接直流稳压电源负端。 3.J6-14(+5VA)接直流稳压电源+5V,J6-9(BIT1)、J6-10(BIT2)、J6-11(BIT3)、J6-12(返回)、电源控制板固定孔接直流稳压电源负端。 用数字万用表测电源控制板接线正常及断开P4-10(+5V)两种情况,表1所示电源控制板相关测试点数据。 表1电源控制板相关测试点数据

    序号

    测试点

    接线正常

    P4-10

    1

    J7-1、2(24Vac) 24Vac 24Vac

    2

    U14-1(+30V) +30V +30V

    3

    U6-8 +5V +10.76V

    4

    TP2(电流阈值) +2.51V +5.39V

    5

    TP5(SCR控制电压) +1.10V +10.42V

    6

    TP7(参考电压) +9.55V +9.57V
    断P4-10后,U6-8、TP2、TP5上电压缓慢升高,几秒后达到稳定,与前面理论分析的数据基本一致,进一步故障原因是P4-10接触良引起。 5结束语 通过对这起功放电流关机软故障的查找、处理及分析,我们深深地感到在关机和开机状态下,测试发射机电路板上主要测试点电压和波形,作为发射机工作状态技术资料,对维护和故障抢修很有作用。在设备检修和维护中,要特别注意电路板上插接件是否插接牢靠,对于安装在柜门上的电路板尤为注意,这样可避免许多故障的发生。 参考文献: 1.刘博,刘辉.大功率DX型中波发射机点火板的工作原理及应用[J].广播电视信息下半月刊,2007.6,46-53

    2.曲永印.电力电子变流技术[M].北京:冶金工业出版社,2002.8,73-78

    编辑:中国新闻技术工作者联合会

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